變頻式電弧爐電極自動調節器
速度快,輸出電壓的交流分量小,傳輸特性的線性度好,且與負載大小無關。該比較電路的等值電路示于圖3。從等值電路上可以看出,它與傳統電路不同之點是:比例于弧流信號的II同比例于弧壓信號的IV值在電橋的對角線負載RL電路內進行比較,依靠改變α值(相當于電位器R的旋轉角度),來改變弧流設定值。根據圖3等值電路,該環節的輸入輸出特性可由下列公式導出:![]()
省去推導,可得:
uab=〔(1-α)EI-αEV〕(5)
由于本調節器中的RLR,所以可寫:
uab=uout=(1-α)EI-αEV(6)
式(6)給出了比例于弧流值的EI及比例于弧壓值的EV,同比較環節輸出電壓uout之間的關系式。當需要改變弧流設定值時,只要改變α(即改變電位器R的滑動觸點),uout即發生變化,經過調節器的調節作用,使電極位置發生變化,結果弧流得到改變,從式(6)可以清楚地看出,該環節輸出電壓uout只與弧流和弧壓的信號差成正比,而與其他參量無關,從而證明了該環節理論上的正確性。電橋式比較電路還具有弧流整定范圍寬〔因為兩個橋臂同時向相反方向整定,現場測試數據竟達到(15~150)%Ie值,標準規定為(30~125)%Ie。〕,輸入阻抗小的優點。后者特性非常寶貴,它可使前級電流互感器負載阻抗減小,經測試,它將前級大電流互感器TA1的負載阻抗降為原來的1/3,即小于0.8Ω,這就使弧流控制和顯示準確度顯著提高,這也是調節器調節精度提高的原因之一。
3變頻式電極調節器的關鍵部件——高性能變頻器
為了使異步電動機供電頻率可變,自然需要一套變頻電源。但在過去,采用旋轉變頻機組或離子變頻器作為變頻電源,設備龐大,可靠性差。隨著大功率電力電子器件及變流技術的發展,特別是大功率IGBT的工業應用,使變頻器上升到一個新的臺階。目前,采用IGBT作為逆變器的變頻器型號很多,我們選用日本富士電機公司生產的FRN5000G11S型高性能低噪聲變頻器(圖4中U1),屬VVVF型,就是說在調頻的同時還要調壓。這是由于異步電動機的外加電壓近似地同頻率和磁通的乘積成正比,即
U1≈C1f1跡7)

圖4變頻調速器及其外部連線圖

圖5鐵磁體空心轉子渦流分布圖
式中:C1為電機常數,由此有
≈(8)
所以,若外加電壓不變,則磁通隨頻率的改變而改變。如果頻率從額定值(50Hz)往下降低,磁通會增加,最后會造成磁路過飽和,勵磁電流大大增加,鐵心過熱,這是不允許的,為此要在降頻的同時還要降壓,這就要求頻率和電壓同時改變,且要協調控制。
圖4中,U1為變頻器,M1為鐵磁體空心轉子異步力矩電機,FM1為冷卻風機、1PV5為模擬量頻率設定電壓表、1SA1為自動-手動切換用轉換開關、1RP11為手動控制設定頻率電位器、K11為交流電源接觸器。
在電弧爐電極調節器中引入變頻器之后,其調節性能和指標明顯改善,主要有以下幾方面:
——低速特性得到改善,由于逆變器采用矢量控制,實現了轉矩與磁通的解耦,逆變器輸出頻率和形成轉矩是由其內部CPU完成的,即使在很低頻率下,也能以15倍額定轉矩啟動電機。
——高速有了保障,由于逆變器能夠提供高于50Hz頻率的電源,電機在短時間內可高于其額定轉速運轉,使電弧爐電極同爐料短路時或塌料時,電極能夠快速提升。該特性很寶貴,能減少短路持續時間、延長變壓器壽命及節省電能。
——通過加速時間、減速時間、制動量和制動時間的設置,使調節器真正達到啟動、制動快,我們實測數為0.15s,并且停止定位準確。頻率控制精度為±02%。
——電弧爐是一個十分強烈的電磁干擾源,為了保證調節器可靠地運行,對整個系統,從逆變器到外圍電路,從輸入到輸出,從印刷電路板工藝設計到機架布線,從電源到接地系統都分別采取了抗干擾措施。變頻器本身又有電磁屏蔽,光電隔離,高低頻濾波,數字濾波,程序運行監視,軟硬件冗余等技術措施。強有力的抗干擾措施使該調節器能夠安全可靠地運行。












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