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變頻器在煤氣恒壓控制系統中應用與實現

作者: 時間:2016-12-16 來源:網絡 收藏

  3.3 睡眠功能參數設定
  根據實際監測和統計,煤氣壓力通常在夜間會升高(達到4.5kpa左右),會使電機工作在超低速狀態,為節約電能,對變頻器設置了睡眠功能控制。
  恒壓控制系統的睡眠功能設置原理:當煤氣供應系統壓力達到4.5kpa以上(煤氣其它用戶消耗量減少,會使煤氣供給管網內壓力增高)。這時為滿足鍋爐正常運行的壓力要求,pid過程控制器就降低電機的轉速,電機不會停止,而保持低速運轉狀態。由于管路存在的自然壓力損耗和低速運行時,離心風機的低效率,變頻器設定的壓力值一般要求較高于實際所需壓力值。當睡眠功能檢測到這種低速情況時,經睡眠延時后,將停止這種超低速運轉。在控制系統進入睡眠模式后,變頻器仍然處在監視煤氣壓力狀態。當壓力低于最小允許值以下時,并經喚醒延時后,則重新啟動風機工作。其睡眠控制邏輯關系如圖3所示。

本文引用地址:http://cqxgywz.com/article/201612/330920.htm


  在圖3中,其有關參數設定要求及實際設定值如下:
  (1)40.21—睡眠設定值。如果電機速度低于此設定值(10hz),且在時間差內大于睡眠延時時間,則變頻器進入睡眠模式;在睡眠模式下,電機停止運行。
  (2)40.22—睡眠延時時間設定(20s)。當電機速度低于睡眠速度設定值時,計時器開始計時;當電機速度高于睡眠速度時,計時器復位。設定范圍0.0—3600.0s。
  (3)40.23—睡眠功能喚醒設定值。如果過程實際值低于設定值,且時間長于喚醒延時時間,則變頻器就被喚醒。其設定范圍0.0—100.0%(以過程給定值的百分比形式表示)。
  (4)40.24—睡眠功能喚醒延遲時間。當過程實際值低于喚醒設定值時,計時器開始工作;當過程實際值高于喚醒值時,計時器復位。其設定值范圍0.0—3600.0s。
  (5)99.02—變頻器控制模式。設定“3”時,則為pid控制模式。
  其睡眠功能時序圖如圖4所示。


4 控制系統調試
  變頻調速控制系統設計、安裝完成后,根據實際生產需要進行系統調試,以確保系統控制的實際效果。新系統最后的調試工作極為重要和關鍵,這也關系到整個改造工程的成敗,根據實際生產,系統地進行參數修正,調整各項控制參數到最佳數值,才有可能充分發揮系統控制的先進性和優越性。
  變頻器的參數設置較簡單,其主要是煤氣進口壓力信號作用后需要修改的有關參數設置。調試步驟如下:
  (1)確定設定信號的范圍。首先斷開壓力測量信號,將給定電位器調至最小,啟動變頻器運行(帶載),緩慢增加給定電位器電阻至風機出口壓力達到5.2kpa,測取電位器的實際阻值和電壓值u(ai3、ai4端),并記錄變頻器的輸出頻率值。
  (2)將壓力信號接入控制系統,并使給定信號為u,設置pid的有關參數為一定值,緩慢增加壓力,測取煤氣進口壓力對系統的影響程度(通過記錄其對應的數據,可得出其線性關系),如果對給定值修正不理想,可重新設定pid參數(一般是改變比例常數),以求取最佳修正參數值。
  (3)喚醒值的確定。將煤氣進口壓力提高到4.8
  kpa,并使給定信號電壓為u,啟動系統工作,測取變頻器的輸出頻率,再換算成實際給定量大小,即可得到喚醒值大小。
  (4)系統投入運行后,必須驗證實際干擾信號的影響程度,如系統震蕩,如不穩定,可改變pid的微分、積分時間常數值,以確定實際需要的參數值。
  (5)實際測得:給定最大電壓為8.4v;當煤氣壓力為0.6kpa時,變頻器輸出頻率為42hz;喚醒值設置為82%(實際運行值)。
  (6)煤氣恒壓控制系統變頻調試中注意的事項:加速時間要求盡可能的短(可減小系統滯后時間),因為設定過長,會使煤氣壓力突然大幅降低時,風機不能立即提速,造成鍋爐熄滅;增加減速時間,能降低煤氣供給壓力波動和調速控制系統的干擾,對電機轉速的調節,有助于煤氣穩定、可靠地供給,也防止變頻器頻繁加、減速狀態動作,導致變頻器過熱和保護功能動作。雖然這種設定犧牲了一些系統的動態響應性和跟隨性,但卻能很好地滿足鍋爐正常工作的安全性和穩定性。
  實踐證明,這種變頻控制調節裝置比較適合壓力波動較大,且要求流量穩定、壓力較高的供氣用戶。改造結果證明,效果良好,煤氣壓力控制指標滿足鍋爐正常運行的要求,熱媒油溫度調整迅速、穩定,燃燒充分,鍋爐效率提高9%;日節電73kw.h以上。
5 結束語
  應用變頻器對熱媒加壓風機控制系統改造,實現了煤氣恒壓控制目的;提高了鍋爐運行的安全性和穩定性,節約電能顯著,據統計每月可節約用電2200kw.h,風機故障仃機率降至4h/月(改造前平均為23h/月左右);風機傳動軸承座軸承的更換周期延長到7個月以上(改造前平均為2個月)。并取得了以下好處:
  (1) 改造實施難度低。適合企業自己施工改造,沒有復雜的外部控制電路設計,調試方便。
  (2) 控制參數易修改。通過變頻器內部設定數據修改,就能實現控制系統各項參數的調整和優化。
  (3) 改造費用低。只需購置變頻器;許多原有的電器器件都得到了充分利用,如電機、壓力傳感器、控制箱、操作臺等。
  (4)維修工作少。改造兩年來,其電器控制系統只進行了幾次清灰和日常檢查;系統工作穩定;風機維修費用每年減少1.8萬元(購置軸承費用)。
  (5)節約電能。在相同煤氣消耗量和壓力條件下,電機電流平均降低7.2a,電機溫度降低8~11℃。


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