基于ProfiBusDP總線的轉向拉桿自動線系統的設計與實現

在Simotion中,變頻器驅動的主軸也是配置成軸,其程序控制基本與伺服軸的控制相似。此外考慮到運動控制中故障處理,還必須給系統中的Fault-Task諸如TimeFauhTask,TimeFaultBackgroundTask等設計故障處理程序。
5 系統實現
基于基于ProfiBusDP總線控制 的轉向拉桿自動線系統的具體實現如圖6所示,整個生產線通過隔放料裝置工件自動有序地輸送到待上裝置,由對中裝置完成工件的預定位,在經步伐式輸送裝置將工件輸送到各加工位進行車削、擴孔、攻絲、銑槽工序的加工,待加工完成后再由輸送裝置將工件輸送發哦下料裝置,并對加工工件進行計數,當工件達到5件時,擋斜料氣缸,翻轉氣缸翻轉,將工件內廢液倒去。實現整個自動化加工。

因該自動線系統采用兩端同時加工,車削、擴孔、攻絲、銑槽工序在自動線上同時進行,工件的上料和下料都是由系統自動控制實現,現場統計加工節拍平均為1.5min/件,生產效率得到極大地提高,同時因整個自動線系統都是自動上料,加工,下料,極大地減少了人為因素干擾,工件的加工精度得到了提高,加工后的工件經三坐標檢測完全滿足設計精度要求。
6 結束語
針對當前轉向拉桿生產方式效率和精度低的狀況,提出的采用基于ProfiBus-DP總線技術設計的轉向拉桿自動線系統,可靠性高,效率和精度都得到了很大的提高,同時提高了設備操作人員與設備的交互性和可操作性。系統通過人機界面的方式顯示整個自動線運行的狀況,并且具有故障診斷功能,便于維護人員對自動線設備的維護。目前,該系統已在相關企業投入使用,客戶反映效果良好。


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