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PROFIBUS-DP在高爐自動控制系統中的應用

作者: 時間:2012-08-07 來源:網絡 收藏

3 600m3 高爐系統軟件硬件的組成
系統硬件:
( 1 ) 集成了DP 接口的西門子400PLC(CPU414 - 2DP) 。
(2)兩臺西門子OSM交換機用于各站點之間的數據通信。
(3)插有工業以太網卡的(CP1613 通訊卡)的計算機。
(4) ET200M的主站模塊。
(5) 數字量模擬量輸入輸出模塊(D I/DO,AI/AO) 。
(6)工作站6臺研華工控機。
系統軟件配置:
(1) 在這套系統中, 控制基本上由集中的PLC完成。在PLC軟件控制中要對外部的總線結構進行硬件組態,讓系統識別總線結構,各站點有自己的邏輯地址,分別掛在哪條總線上,采用的總線協議方式及速率、產品類型等進行具體組態設置。PLC程序在上位機的編程工具STEP7V5. 3中組態后進行編譯,編譯通過后下載到CPU414 -2DP,并存儲其中, CPU414可自動運行該程序,根據程序內容讀取總線上的所有I/O 模塊的狀態字,控制硬件設備。
(2 ) 上位機監控軟件為西門子公司的Wincc610,它基于W indows的對象鏈接和嵌入,部件對象模型和分布式部件對象模型技術,并創建一開放式接口,具有良好的圖形界面和人機交互性,系統在成熟的Windows2000下運行。
利用總線在監控畫面中實現功能如下:
(1)控制操作
在控制室能對被控設備進行在線實時控制,如啟停閥門設備,調節上料種類,設定物料重量等。并能夠在現場限位開關或雷達料位計等發生故障時,模擬到位信號,使上料正常進行,在線設
定PLC的某些參數。上位機是總線上的一個站點,與PLC進行實時通信。
(2)顯示功能
在畫面中通過編程實現模擬顯示整個高爐系統各閥門實際動作狀況,以及現場的儀表溫度、壓力、重量、狀態參數等。各閥門位置指示用不同顏色指示開到位、關到位、正在開或關等。
(3)數據管理
依據不同的運行參數的變化和重要程度,建立生產歷史數據庫,存儲生產原始數據,供統計分析使用。如料批記憶可記錄每批料實際的料種、料重、上料時間等。可從中得出一些有用的經驗參數,改進工藝,使生產效益越來越好。
(4)報警功能
可根據不同的需要發出不同等級的報警,通過畫面閃爍報警,并用文字提示,對快速確認故障,排除故障起到很好的作用。利用總線模塊診斷功能,可直觀的看到現場站點故障報警狀態。
4 總線診斷方式
在高爐自動化系統中,即使一個站點一旦出現故障也將嚴重影響上料,造成減風、休風,因此快速診斷故障尤為重要。利用0B塊把CPU中的硬件信息讀出來,如OB86為機架故障組織塊,當擴展機架、DP主站系統、分布式I/O中從站故障時, CPU的操作系統調用OB86。在OB86組織塊中編寫程序,把CPU中的故障代碼讀出放入數據庫中,根據數據庫中的代碼意義,可診斷出總線上站點故障。
5 結束語
在高爐自動化系統中,生產條件特別復雜,設備區域分布多,造成電氣自動控制系統故障率高,
維護量大的缺點。而該網在本項目的運用中避免了大量點對點的電纜敷設,降低了線路敷設的難度和施工的復雜性,其實時性遠遠高于其它局域網,因而特別適用于工業現場。


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