變頻器在瑞平煤電2×150MW機組給水泵上的應用
三、可行性分析
3.1存在的問題
瑞平電廠在采用液力偶合器調速時,雖然能滿足鍋爐供水調節的功能,但是發現存在以下問題:
(1)給水泵采用液偶傳動調速運行,傳動損失大、系統效率低,造成大量能源浪費。
(2)調速范圍有限為50~95%,轉速不穩定,高速段減小了設備的出力能力,低速段影響節能效益的發揮;
(3)調速精度低,線性度差,響應慢,不大適應自動控制要求;
(4)液偶調速器采用高壓傳動油工作,在機械能傳遞過程中產生大量熱量損失。
(5)電機雖然可以不帶載啟動,但仍然有5倍左右的沖擊電流,影響電網穩定;
(6)由于存在較為復雜的油系統,液偶維護量較大,單臺4000KW的液力偶合器平均每年的維護費用就近20W,嚴重浪費人力及影響生產。同時由于液力偶合器啟動時仍具有的較大沖擊電流,會對電廠的系統穩定造成影響,瑞平電廠技術人員尋找適合的替代方案,經多方對比發現,利用高壓變頻器替換目前給水泵液偶調速控制,具有完美的解決方案。同液偶調速方案相對比,高壓變頻器調速系統具有以下優勢:
(7)調速范圍寬0-140%,調速精度高,響應速度快
(8)效率高(大于96%),且在20%負荷以上時均穩定在96%
(9)可實現真正的軟啟動,對電動機和電網無沖擊,可降低給水泵及電動機的故障率,減少維修費用
(10)輸入功率因數高可達0.95以上,只吸收很少的無功
(11)易維護;改造、調試周期短;故障時可切換工頻運轉,適用于不允許停機的場合。
3.2 具有的優勢
在確定采用高壓變頻器進行改造后,瑞平電廠開始對國內高壓變頻器主要生產廠家進行考察和篩選,利德華福公司的高壓變頻調速系統,對比其它產品具有如下優勢:
(1)采用單元串聯多電平拓撲結構,輸入輸出諧波含量小,功率因數高,結構可靠。
(2)應用無速度傳感器的矢量控制技術,控制精度高,響應速度快。
(3)產品應用近10000套為國內最多,充分經過市場檢驗,產品成熟可靠,故障率低。
(4)電廠應用業績最多,在3000套以上,熟悉電廠工藝工況,對實施方案的設計有豐富經驗,保證系統的可靠性。并且在給水泵的改造上有成功經驗,例如300MW機組的大唐耒陽電廠、包頭東華熱電用戶曾經前去考察。
(5)6kV/4000kW產品額定電流將達到450A以上,將遇到很多設計難點,而利德華福公司有豐富的大功率變頻器的設計經驗,已投運的設備最大達18000KW,5000KW功率以上的投運設備有100余套。
(6)依托于全球500強企業、電氣巨頭施耐德公司的先進的管理理念和質量控制體系,產品的質量及可靠性大幅提升;利用集團優勢,柜內主要低壓元器件均采用施耐德產品。
給水泵作為鍋爐最為關鍵的負載,其可靠運行肯定是第一位的,所以產品的可靠性也是改造時首要考慮的對象。經過多方對比和綜合考慮,瑞平電廠最終選定北京利德華福電氣技術有限公司的HARSVERT-VA06/490產品對4臺給水泵進行改造。
四、實施方案
以下兩種方案均為可行的給水泵改造方案:
方案一:將液力偶合器保留不變,勺管開度至最大輸出,只承載傳動和增速作用。變頻器通過電氣特性控制電動機轉速實現給水泵的流量調節。由于沒有拆除液力偶合器,對液力偶合器的維護同樣存在;同時由于液力偶合器本身的效率問題,仍存在一定的節能率下降。
方案二:拆除液力偶合器,更換為增速齒輪箱實現剛性傳遞聯接;解決系統機械力矩傳遞中的效率損失問題。此種方法前期施工周期較長,同時投入相對會增加。但系統效率提高,很快就能收回增加的投資。
結合現場情況,我公司初步設計的方案為拆除液力偶合器,在電機和水泵之間增加增速齒輪箱,這樣可減少液偶的中間損失,使給泵系統效率最高。但由于工期及增速齒輪箱廠家供貨周期的問題,最終用戶保留了三臺液力偶合器,在變頻器控制運行時,液力偶合器勺管開度至100%輸出,據現場反饋,在同等負荷下,沒有拆除液偶的給水泵電流比拆除液偶的要大將近10A,所以瑞平電廠仍計劃在檢修時將剩余液偶拆除。
圖4:保留液偶畫面
圖5:拆除液偶增加齒輪箱畫面
圖6:現場齒輪箱圖片


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